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密炼机加热冷却温度控制系统合理控制

作者:双环橡胶机械 发布时间:2017-04-14
内容摘要:密炼机加热冷却温度控制系统合理控制,可提高生产效率。例如异戊二烯胶料混炼混炼状态温度分析如下。...

密炼机加热冷却温度控制系统合理控制,可提高生产效率。例如异戊二烯胶料混炼混炼状态温度分析如下:
  此种胶料进行混炼时冷却水的水温应进行调整,将密炼机冷却水水温由10~15℃提至4O~50℃,其混炼时间可缩短7%,生产效率提高5%,   值得一提的时,其混炼质量也有提高。光越橡胶机械专家使用520E型密炼机试验结果,混炼时将转子温度进行调整,从35℃提高5℃至4O℃,混炼室从40℃提高6℃到46℃的调温条件下,保持排胶温度不变,混炼每车胶料的平均缩短时间为11S,其生产效率提高7.5%。
密炼机试运转的说明事项:
  一、密炼机只要在空载试运转检测   合格后才可以进行负载试运转。密炼机负载试运转不得少于20车料的检测。
  二、负载试运转过程中,密炼机制转速从用低至高单独进行,试车材料也应是先软后硬。
  三、投胶量要从少到多,由工作容积和50%逐渐升至75%以至满负荷为止。
  四、密炼机负载试运转,要先启动润滑油泵再启动主电机,应有控制此启动顺序的连锁装置,空运转10-15min后再投料。
  五、炼胶结束后不要立即停车,要空运转密炼机15-20min后再停。同时,密封润滑系统要向密封面注油直至达标准后对密封端面清洗润滑。
  当密炼机转子温度高于混炼室的温度时,则混炼时间变长,转子温度设成50℃,混炼室为40℃,刚胶料混炼时间平均每车会延长15s,   重要的问题是,其混炼的质量会很差,有填料分散不均的情况以及胶料中出现生胶块。综上所述,当密炼机转子温度高于混炼室的温度时,则会带到胶料于转子转动,不会发生粘附的情况   有利于生产效率与质量的提高。

 

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